影響數控銑床加工精度案例分析

發表(biǎo)時間:2022/12/15 閱讀量:360 來源: 廣東草莓视频在线智控有限公司
數(shù)控銑床屬於精密(mì)設備,但(dàn)是在使用過程中難免會遇到數控銑(xǐ)床加工精度異常現象,影響產品的加工精度,形成這類故障的原因主要有四個方麵:  1.係統參數發(fā)生變化或改(gǎi)動;  2.機(jī)床位置環異常;  3.電機運行狀態異常,即電(diàn)氣及控製部分異常;  4.機械故障,如絲杠,軸承,聯軸器等部件。另外加工程序的編製,刀(dāo)具(jù)的選擇及人為因素,也可能導致加(jiā)工精度異常。  針(zhēn)對(duì)以(yǐ)上(shàng)常見的故障,下麵根據案例一一進行分析及研究  1.係統參數發生變化或改動導致加工精度異常  一台數控立式銑床,配置(zhì)FANUC0i-MC數(shù)控係統。在加工(gōng)批零(líng)件時,發現當班加工出來的(de)零件均比要求尺寸小(X軸方向超差-0.03,Y軸方向超差-0.05),而該班之前的零件(jiàn)尺寸均(jun1)在公差範圍內。檢查程序(xù)、刀具均正常,檢查各軸反向間(jiān)隙,發現X軸間隙剛好為0.03MM,Y軸間隙為(wéi)0.05MM。進一步了解情況得知,原來前一天技術人員(yuán)進行常規設備維護時,誤將反(fǎn)向(xiàng)間隙參數號(hào)1851的單位μm當成了10μm,結果將X軸間隙(xì)30μm設成了3μm,Y軸間(jiān)隙50μm設成了5μm,導致(zhì)誤(wù)差的(de)出現。  係統參數主要包括機床進給單位、零點(diǎn)偏置、反向間隙等等。例如SIEMENS、FANUC數控係統,其進給單位有公製和英製兩(liǎng)種。機床(chuáng)修理過程中某些處理,常(cháng)常影響到零點偏置和間隙的變(biàn)化,故障處(chù)理完畢應作適時(shí)地(dì)調整和修改(gǎi);另一方麵,由於機械磨(mó)損嚴重或連結(jié)鬆動也可能造成參數(shù)實測值的變化,需對參數做(zuò)相應的修改(gǎi)才能滿足機床加工精度的要求。  2.機械(xiè)故障導致的加工精度異常  案例一:一台GSVM6540A立式加工中心,采用FANUC0i-MC數控(kòng)係統。一次在銑削模具過程中,突然發現Z軸進給異(yì)常,造成至少(shǎo)0.3mm的切削誤差量(Z向過切)。調(diào)查中了(le)解(jiě)到:故障是突然發生的。機床在點動、MDI操作(zuò)方式下各軸運行正常,且回參考點正常(cháng);無任何報警提示,電氣控(kòng)製部分(fèn)硬故障的可能性排除。分析認為,主要應對以下幾方麵逐一(yī)進行檢查。  (1)檢查機(jī)床(chuáng)正運行(háng)的加工程序段(duàn),特別是加工深度設定、刀具長度補償、加工坐標係(G54~G59)的調用等,檢查後並無異常。  (2)在點動方式下,反複運動Z軸,經過視、觸、聽對其運動狀(zhuàng)態(tài)診(zhěn)斷,發現Z向運動聲音並(bìng)無異常。  (3)檢查機床Z軸精度(dù)。用手脈發生(shēng)器移動Z軸,(將手脈倍率定為1×100的擋位,即每變化(huà)一步,電機進給(gěi)0.1mm),配(pèi)合百分表觀察Z軸(zhóu)的運動情況。在單向運動(dòng)精度保持正常後作為起始點的正向運動,手脈每變化一步,機床Z軸運動的(de)實際距離d=d1=d2=d3…=0.1mm,說明電機運行良好,定(dìng)位精度良好。但在反向運動時,發現明顯間隙。將手輪設成1×10擋位,配合百分表(biǎo)反複測量得到Z軸的(de)反(fǎn)向間(jiān)隙為0.25MM,修改係統(tǒng)1851號參數進行Z軸反(fǎn)向間隙補償,再用百分表測量Z軸反向間隙,間隙消除,故(gù)障初步排除(chú)。  (4)進行(háng)試加工驗證。再(zài)加工(gōng)後(hòu)發(fā)現,Z軸誤差依然存在,誤差值約為0.2MM,由此判(pàn)斷(duàn)Z軸連結機構存在機械故障。  (5)檢查Z軸連結機構(gòu)。經檢(jiǎn)查發現(xiàn)Z軸絲杆(gǎn)的(de)緊固螺母有(yǒu)鬆動跡像(xiàng),造成Z軸絲杆(gǎn)軸向竄動,以致誤差的出現。調(diào)緊螺母,注意鬆緊(jǐn)程度,過鬆會有反向間隙,過緊會使絲(sī)杆受力過(guò)大,造成振動。再次修(xiū)改係統1851號參數進行Z軸反向間隙補償,以致間隙消除。試加工(gōng)後(hòu),故障排除。  案例二:一台GSVM6540A立式加(jiā)工中心,采用FANUC0i-MC數控係統。在加工一長方形模坯時,發現Y軸方向寬度(dù)的精度異(yì)常,實測尺(chǐ)寸比要求小0.2-0.3MM,而(ér)且右端的實測值要比左(zuǒ)端的小,但X軸方向的長(zhǎng)度精(jīng)度正常。分析步驟如下:  (1)首先檢查零件的CAD造型及加工程序(xù),均無發現(xiàn)錯誤。  (2)用百分表檢查Y軸精度,發現Y軸定位精(jīng)度良好。由可知誤差是在有載(zǎi)荷的情況(kuàng)下才出現(xiàn)的。分析可知,故(gù)障原因有二:一(yī)是Z軸導(dǎo)軌線條鬆,二是X導軌線條(tiáo)鬆。根據零件實測值右端比左端小的特點初步認定故障是由X導軌右邊的線條鬆動造成(chéng)的。  (3)拆缷X軸右邊防(fáng)護罩,觀察(chá)X導軌右邊的(de)線條,發現果然有鬆動的跡像(xiàng)。  (4)調緊導(dǎo)軌線條(tiáo)後試加(jiā)工,精(jīng)度正常,故障排除。  3.機床電氣參數未優化電機運行異常  一(yī)台數控立式銑床,配置FANUC0i-MC數控係統。在(zài)加工完一模具零件後,用量具測量發現X軸尺寸超差-0.05MM左右。檢查發現X軸(zhóu)存在一定間隙(xì),且電機啟動時存在不穩定現象。用手觸摸X軸電機時感覺電機抖動比較嚴重,啟停時不太明顯,JOG方式下較明顯。  分析認為,故障原因有(yǒu)兩點,一是機械反向間隙(xì)較大;二是X軸(zhóu)電機工作異常,電機抖動導致丟步。利用FANUC係統的參數功能,對電機進行(háng)調試。首先對存在的間隙進行了補償;調整伺服增益(yì)參數及N脈(mò)衝抑製功能參數,X軸電機的抖動消除,機(jī)床加工精度恢複正常。  4.機床位置(zhì)環異常或控製邏輯不妥導致加工精度(dù)異常  一台TH61140鏜銑(xǐ)床加工中心,數控係(xì)統為FANUC18i,全閉環控製方式。加工過程中,發現該機床Y軸精度(dù)異常(cháng),精度誤差*小在0.006mm左右,*大誤差可達到1.400mm。檢查中(zhōng),機床已經按照要求(qiú)設置(zhì)了(le)G54工件坐(zuò)標係。在MDI方式下,以G54坐標係運行一段程序即(jí)“G90G54Y80F100;M30;,待機床運行結束後顯示器上顯示的機械坐標值為“-1046.605,記錄(lù)下該值。然後在手動方式下,將機床Y軸點動到其(qí)他(tā)任意位置,再次在MDI方式下執行上麵的語句,待機床停止後,發現此時機床機械坐標數顯(xiǎn)值為“-1046.992,同第一次執行後的數顯示值相比相差了0.387mm。按照(zhào)同樣的方法(fǎ),將Y軸點動到不同的位置,反複執行該語(yǔ)句,數顯的示值不定。用百分表對Y軸進行檢(jiǎn)測,發現機械位置實際誤差同數顯顯示出的誤差(chà)基本一致,從而認為故障原因為Y軸重複定位誤差(chà)過大。對Y軸的反向間(jiān)隙及定位精度進行仔細檢(jiǎn)查,重新(xīn)作補(bǔ)償,均無效果。因此懷疑光柵尺(chǐ)及係統參數等有問(wèn)題,但為什麽產生如此大的誤差,卻未出現相應(yīng)的報警信息呢?進一步檢查(chá)發現,該軸為垂直方向的軸(zhóu),當Y軸鬆開時,主軸箱向下掉,造成了超差(chà)。對(duì)機床的PLC邏(luó)輯控製程序做了修改,即(jí)在Y軸(zhóu)鬆開時(shí),先把Y軸使能加載,再把Y軸(zhóu)鬆開;而在(zài)夾(jiá)緊時,先(xiān)把軸夾緊後,再把Y軸(zhóu)使能去掉。調整後機床(chuáng)故障得以解決。 如果在使用中(zhōng)發現任何異常現象,請及時(shí)和廠家售後服務聯係,在技術人員的指導下完成操作。東莞市(shì)草莓视频在线智控有限公司是一家股份製公司,旗下有 眾創為智控科技有限公司,景哲機電有限公司,子帆機床服務公司 ,專注於數控設備的生產',銷售,研發,整機配(pèi)套,和代工服務為一體的高薪技術企業。
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